1975年鞍山钢铁公司、本溪钢铁公司的1700热连轧机组自动化所需的20MN(2000tf)测压仪标定问题迫在眉睫;七机部大型火箭推力的测量也需要标定1000tf 以上的力传感器。因此冶金部和七机部分别要求国家标准计量局建立2000tf标准测力机。造船、建筑、原子能发电、海洋石油开采等行业,也有此需要。
1975年10月,国家标准计量局在京召开专题会议,讨论大力值标准的建立问题,到会的有一机部、冶金部、六机部、七机部、国家建委、工程兵等代表。
根据会议讨论精神,一机部、冶金部、国家标准计量局于1976年5月2日联合给国家计划委员会发文,题为《关于解决轧钢自动化中测压仪标定问题的报告》。文中第一次正式提出要建立“2000tf~3000tf 液压式标准测力机”。
1977年4月15日国家计委以(77)计生字86号文,复“关于轧钢自动化中测压仪标定问题的报告”。原则同意,并指出“建立大力值标准测试能力,是关系到独立自主、自力更生地发展我国社会主义经济和国防建设的一项重要任务。”
1977年国家计委将研制“2000tf液压式标准测力机” 列入国家重大项目计划。
赴PTB考察
研制“2000tf液压式标准测力机”(以下简称“2000tf测力机”)的任务,由中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)承担,1978年由我和施昌彦等组成课题组。同年9月,我和施昌彦到德国联邦物理技术研究院(PTB)考察1650tf标准测力机,由PTB测力室主任彼得斯博士接待。当时世界上最大的液压式标准测力机正在工作,主机非常雄伟,结构非常复杂。但操作时有测力机的加荷砝码撞击声,到高压时,液压波动度很大。
彼得斯博士介绍:“这台设备由MAN公司制造。从1961年开始研究,原来是单缸结构,由于油缸尺寸过大,制造时达不到设计的准确度要求,结果失败了。1965年改用4缸并联结构,于1969年完成设计。1971年在MAN公司进行初步试车后,即运到PTB安装,至1973年调试完毕,前后经历13年。此后又对液压及电控系统进行改进,目前仍在做提高准确度、性能等工作。”
这次考察收获很大,对我们的设计思路有很大的启迪,同时留下极深刻的印象。像原西德这样技术、工业都为第一流的发达国家,建造这样一台设备,尚花了这么长的时间,这么大的精力。我国的科技、工业实力那时比他们差得多了,却要建造比他们更大的测力机,其困难可想而知。但我们没有被困难吓倒,知难而进。
大胆创新
在进行技术方案构思时,我们从原理上进行创新。
液压式测力机大油缸很长的原因是由于采用了“动压润滑原理”的结果。全世界液压式测力机都采用这种原理。
关键时刻,我们想到了科学上的逆向思维,即由“动”变“静”,就是不采用“动压润滑原理”,改为采用“静压润滑原理”,这是一个大胆的设想和创新,它导致了这项研究工作不仅研究成功而且达到国际领先水平。它开辟了建立液压式测力机的另一条途径。但在测力机中采用静压润滑原理,能否保证工作活塞与大油缸之间不产生机械摩擦?这是关键,必须获得证实才能采用。当时,静压润滑技术在机床上已获得应用,国内研究静压润滑技术的权威机构之一是广州机床研究所。我们专程去请教,他们也说不准,因为用于测力机,世界上没有这种先例。为此,我们必须自己进行模拟试验,取得切实可行的证明,才可进行技术设计。这样,必须要有承制厂的配合,才能进行模拟试验。
落实承制厂
选择一个合适的承制厂,是顺利研制2000tf测力机的必要条件。我们选择了上海重型机床厂(以下简称“上重厂”),因为他们生产过500tf测力机,质量好,有经验,上海的协作条件好。但从1977年12月起,我一直与一机部、上海机电一局、上重厂联系,由于上重厂不愿承担,所以前后谈了8次,均未成功。
1979年7月,一机部拟把这项任务下达到青海重型机床厂(以下简称“青重厂”),青重厂也愿意接受。8月我们去青重厂实地考察,认为青重厂的加工条件虽比上重厂好,但缺乏经验,更重要的是协作条件差,将来有不少困难。
从青重厂回来后,我又去上重厂联系,上重厂藉口准备与西德合作生产机床为由,加以拒绝。
在这种情况下,同年10月15日,一机部发文致青海省机械局,由青重厂试制生产2000tf标准测力机。
1980年8月,我们再度到青重厂考察,并商谈研制费用、模拟试验等事项。了解到青重厂周围不仅没有协作条件,也不具备做模拟试验条件,要价又太高,总之不适合承制。
回京后,我向国家计量总局汇报去青重厂的情况,并建议继续争取上重厂承担,有的领导表示这有困难,因为青重厂试制已是定下来的事,最后白景中局长表了态:“让老蔡再去试一试吧! ”所以9月、10月我两次去上重厂,第一次,他们表示“尚需研究”;第二次又明确拒绝。
至此,已是山重水复疑无路,只待柳暗花明又一村。
老天不负有心人,在这关键时刻,奇迹出现了,上重厂换了新的党委书记,1980年11月下旬,我找新的书记商谈。他深明大义,说:“既然国家这么需要,我们同意承担。”厂长吕江、总工田泽也表示同意,这时一贯坚决反对的副厂长也默认了。
1981年2月1日,我和田泽分别代表中国计量院和上重厂签订了“关于研制2000tf标准测力机的协议”。至此承制厂落实了。
1981年4月下旬,我们与国家科委办理了“科技三项费用专项合同”。合同编号为439。这个项目正式列入国家重大科研项目。
该合同的研制经费共300万。至此,研制经费也落实了。
1981年6月,中国计量院赔偿青重厂经费,与青重厂关系到此为止。
模拟试验
1981年3月31日,我与上重厂签订了“2000tf标准测力机工作缸塞系统模拟试验任务书”。
中国计量院的500tf测力机还在上重厂的装配车间内,这给做模拟试验创造了最好的条件。我们就在这台测力机上进行模拟试验。模拟试验的工作油缸、工作活塞的内外径尺寸与500tf测力机的工作缸塞基本一致。
1981年12月模拟试验结束。
模拟试验不仅证明静压润滑可行,而且计量性能比动压润滑有了大幅度提高。
通过模拟试验,同时取得了各项设计参数,这是本研究课题一个最重大的突破。
接着,课题组于1982年2月完成了技术设计。
施工设计
为了使施工设计的图纸更切合上重厂的实际,我们与上重厂成立了一个联合施工设计技术组,设计地点在上重厂地下室。明确设计由中国计量院负责,厂方派出人员的工作由院方安排。
1982年3月,课题组蔡正平、施昌彦、李振民、周宏、易本忠、沈京全部去上重厂。上重厂派出金仁法、章富元、陶仁法、沈利、袁金如。
我国从1981年8月起,计量单位制采用了国际单位制,力的单位改为牛顿(N),所以2000tf(2000吨力)标准测力机改为:20MN(20兆牛)标准测力机。
经过一年努力,于1983年4月完成了施工设计。
赴日本考察
1984年9月,我到日本参加国际会议并到日本计量研究所参观当时世界上最大的20MN 标准测力机(见图1)。这台设备当时没有运转,只能参观外表。这台测力机在1977年立项,到1982年建成,该机采用了传统的单缸结构和动压润滑原理,所以大油缸长度为3.5m,主机高约12m,仅能做压向力检定。这台测力机耗资9亿日元。
曲折的试制过程
从1985年开始,进入加工阶段。加工过程涉及南京汽轮电机厂、上海江南造船厂、上海汽轮机厂、上海造纸机械厂、上海机床厂、上海重型机器厂、上海球墨铸铁厂、北京重型机器厂、洛阳轴承厂、杭州汽轮机厂等10余个大厂的协作。
1985年1月27日,大油缸在南京汽轮电机厂加工时,发现其内孔壁面有大小不匀的白斑和黑斑,经专家分析,认为是由于锻造时钢锭冒口切除太少,及铸造时合金元素未充分熔化而严重偏析所致。这样严重的质量事故,理应报废。但由于大油缸加工周期最长,费用最大,又无备件,下不了决心报废,只能继续进行加工。大油缸最后一道是珩磨工序,由于找不到珩磨协作厂,这道工序也未进行。这样直接导致了大油缸与大活塞组装时,发生了极为严重的事故。
1987年6月下旬,当大油缸与大活塞进行组装时,发生了缸塞卡死的重大事故。我接到电报后,速赴上重厂,见大家情绪低落,很多人认为这下完了,研制失败了。这是研制过程中最困难、最黑暗的阶段,必须采取正确的态度和思想,咬着牙,挺过去。首先要研究如何把大活塞从大油缸中取出,当时有两种意见: 一种是活塞向下压出;一种是活塞向上顶出。上重厂请我拍板,我决定采用“上顶”的办法,当油压加到62kgf/cm2时,才取出活塞。根据活塞、油缸的伤势,如采用“下压”法,活塞根本取不出来,这样麻烦就太大了。
8月31日召开专题会议,研究大油缸塞卡死事件,厂方以副厂长为首11人参加,院方我和李振民2人。会议开始时气氛紧张,厂方一致把矛头指向我方,认为选材不当所致。实际上是由于大油缸该报废而没有报废所致。这时指责谁的责任,只能加剧厂、院双方的对立,对以后的工作进展非常不利。我提议:“当前最主要的是团结一致,恢复信心,采取切实可行的补救措施。”会后成立了修复小组,研究出妥善的解决办法。
1988年12月,修复后的大活塞与大油缸成功地进行组装(见图2),取得了突破性进展。
图2 修复后大活塞与大油缸进行组装
1989年5月,零件均加工好了,进行整机装配,9月整机装好,进行机、电、液联机调试,一切正常,9月20日进行22MN 满负荷试验,运转正常,这意味着这项研究成果基本上已经研制成功。
汇报会
这时,上重厂厂长对我说:“到目前为止,300万经费已用完,厂里已垫资,至少要增加80万费用。”这一点我很理解,费用确实不够,我建议:“先开一次汇报会,邀请国家科委等有关领导来现场看20MN测力机进展情况,当他们看到成功在望时,增资问题自然可以商量。”厂长同意我的意见。
主要意见如下:
1.主要技术指标均优于合同要求
力值不确定度优于±0.01%(合同要求±0.05~±0.1%);力值变动度优于0.01% ( 合同要求0.05% ~0.1%);灵敏限优于0.002%(合同要求0.02%);液压波动度5分钟优于0.005%(合同无此要求)。
本文刊发于《中国计量》杂志2014年第2期
作者:原国家计量局总工程师 蔡正平
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