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走出“舒适圈”,集中心思提升产品质量——航天科工203所时频设备质量改进

发布时间:2024-08-22 作者:吴东雪 来源:供稿 浏览:262

航天科工203所目前已交付各项目时频设备百余套,形成较为完善的技术方案,产品形态趋于固定。

时频设备功能繁多且都很重要,接口复杂。若产品内部有质量有隐患,则在振动、冲击等严酷试验及使用环境下,产品可能出现失效的现象,最终导致整个系统功能受到严重影响。

时频设备内部大多为插卡设计,多块插卡均需要通过背板走线进行数据交互,同时通过背板与后面板航插进行机箱内部走线,完成与外部的数据交互。旧时频设备考虑到需要与设备外部交互的数据多,背板与后面板航插走线也相应的变多,同时背板走线复杂,占用空间多,能够留给背板与后面板航插走线空间不足,因此采用了焊线的方式,并一直沿用此种方式。

虽然背板焊线方式至今,并没有出现过质量问题,但是通过其他产品发生的问题分析,背板焊线需要预留应力释放弯,否则应力积累会发生线缆断裂问题。同时部分项目环境严苛,沙尘较大,如果有多余物进入设备,可能会影响背板焊线的正常使用。对此项目团队进行了讨论,最后一致决定:虽然目前没有出现问题,背板焊线的方式设计成熟并且资料完备,如果沿用此种方案,设计上会比较简单成熟,但是项目任务必须确保万无一失,项目团队必须走出“舒适圈”,将可能发生的问题提前扼杀在摇篮里。

为此,项目团队开始不断的分析讨论新的接线方案,最终选定使用多管脚的电连接器。在选型过程中,设计师不断确认连接器的结构情况,确保有锁紧装置,能够应对使用现场的震动环境。同时硬件设计师加班加点对背板布线进行修改,尽可能的为新使用的连接器预留出足够的空间。结构设计师则是对背板的散热开孔进行分析设计,确保能够在有限的空间内,尽可能的为插箱内板卡,预留出足够的散热空间。

本次的质量改进,避免了车间工人手工焊接,人为带来的不确定因素。同时也更有信心,面对设备使用场景的恶劣环境。目前经过质量改进的时频设备,已完成各类试验,并陆续交付投入使用,截至目前无质量问题发生。“质量”二字重千斤,项目团队在设计时,不可避免的习惯采用前人的设计,固然前人的设计经过验证,相对可靠,但是作为产品设计师,要深刻认识到,问题没有发生不代表没有问题,我们要走出“舒适圈”,不断适应新要求、新环境、新挑战,时刻关注质量问题,集中心思提升产品质量,打造出质量过硬的产品,继续追求航天先进质量文化,贯彻落实集团公司质量制胜战略和“零缺陷”质量管理要求,自觉践行“严慎细实”的工作作风,弘扬协同攻坚、勇于攀登的航天精神,用实际行动追求质量卓越。

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