首钢大石河铁矿研制成功新型汽水分离器 (2005-04-14)
发布时间:2007-12-04
作者:
来源:肖鹏
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首钢大石河铁矿经过不断努力,研制成功强制自动排液汽水分离器,为降低精矿粉水分,节能降耗创造了条件。 大石河铁矿过滤车间老系统有8台过滤机,对应8台汽水分离器,受厂房空间的限制,过滤平台与真空泵平台高差小,分离器的排液困难,一直靠离心泵帮助汽水分离器排液,每台过滤机配一台离心泵和一台11KW电机,过滤系统设备的用电量占全车间总用电量的54%,影响车间的成本核算和经济效益。特别是由于真空泵内的积液不能顺利排除,又加剧了叶轮的磨损,甚至导致真空泵的损坏,最终导致终端产品精矿粉的含水量超标。 针对这一系列问题,大石河铁矿积极寻求解决办法,加大了对工艺流程进行技术改造的力度。他们外出考察,借鉴先进经验,结合本单位的实际情况,在改进汽水分离器的结构上作文章。经过多方研究和探讨,他们设计制作了"TT30型强制自动排液汽水分离器"。与普通汽水分离器相比,新型汽水分离器在排液桶设置了两个排液孔和对应的"浮桶",当排液桶的液面达到一定高度时,随着"浮桶"的提升,排液孔自动打开,使连续作业的排液桶的液面始终保持允许的高度。 新型强制自动排液汽水分离器安装使用后,收到了良好效果。过去帮助汽水分离器排液的离心泵和电机全部取消,电量消耗大幅度下降,同时节约了设备运行费用,获得了可观的经济效益。