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首钢节能降耗成效显著 (2005-06-21)

发布时间:2007-12-04 作者: 来源: 浏览:1240
"十五"期间,首钢积极采用当今先进的节能环保技术,实施工艺装备改造,取得显著成效。首钢北京地区钢铁业吨钢综合能耗,从2000年的926.9千克标煤,下降到2004年的760.8千克标煤;吨钢耗新水,2004年比2000年下降了4立方米,耗新水指标达到国内同行业先进水平,取得了良好的经济效益和社会效益。 首钢不断加大余能余热回收利用工作力度,一是实施焦化厂干熄焦工程,每年少耗煤4万吨,2004年干熄焦余能发电3871万千瓦时。二是大高炉全部采用高炉煤气压差发电,2004年发电14406万千瓦时。三是在国内外首次采用全烧高炉煤气的高温高压电站锅炉发电,获国家专利金奖。四是轧钢加热炉采用蓄热式技术。利用轧钢加热炉的烟气余热加热助燃空气,回收低热值转炉煤气。五是回收利用烟气余热冬季取暖,又降低了工序能耗及产品成本。六是回收利用工业煤气,减少了燃煤,降低了生产成本。七是回收利用余热蒸汽,冬季供暖,夏季制冷。 在节水节电方面,首钢2000年以来累计投入2亿多元,进行节水节电设施改造。建设污水处理厂,2002年5月投入运行,年均处理污水2300万立方米,2004年回水率已超过80%,近3年为北京市节约水资源5000万立方米以上;首次采用地源热泵技术,为首钢篮球馆空调制冷制热;高炉采用干法除尘技术,节约了水资源,提高了TRT发电量,回收的粉尘可再利用。同时实施绿色照明工程。在首钢6个厂新装2万余盏节能灯,年节电590万千瓦时。 首钢还加强了废弃物综合利用,一是钢铁废弃物社会资源化。合作建设30万吨钢渣磨细粉生产线和60万吨水渣超细磨项目,生产混凝土掺合料,节省生产水泥的资源开采。二是钢铁废弃物在流程内循环使用。利用板材边角料加工法兰盘销往国内外;对炼钢产生的污泥压制成球,替代进口矿石做炼钢冷却剂;将含油氧化铁皮脱油后,用于烧结原料。三是社会废弃物钢铁资源化。利用焦炉系统处理城市废塑料,进行了工业化试验,取得了阶段性成果。四是建设报废机动车拆解厂,合作开发汽车环保产品、噪声与振动控制等项目。这些项目为发展循环经济起到了重要作用。首钢还与国外企业合作,正在开发处于国际前沿的直接还原技术、熔融还原技术、薄板铸轧技术、氢冶金技术,为实现钢铁清洁化生产的根本性变革进行技术储备。
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