邢钢炼铁厂多措并举降消耗 (2005-09-06)
发布时间:2007-12-04
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为了贯彻落实邢钢公司“由生产型向效益型转变”的精神,邢钢炼铁厂全面审视内部的成本预算,从增产降焦、降低备件辅料消耗、减少能源介质消耗等各个环节入手,深入挖潜,并取得了初步成效。
一是坚决贯彻高风温、大喷煤、低炉温的高炉操作方针,充分利用该厂现有的风温水平和两套制粉喷煤系统的优势,进一步搞好热风炉操作和喷煤系统的稳定,实现高风温、大喷煤来降低焦比。同时在高炉操作上严格控制铁水含硅,进一步稳定生产秩序,降低高炉休风率和慢风率,实现增产降焦的目标。
二是重新对各项备件、辅料定额进行分解,对高炉主沟料、耐材、钢材实行统一集中管理,并制定严格的发放和考核制度,避免浪费现象。对换下来的备件,与维检中心结合制定了修旧利废协议,对大到几万元的冷风阀和小到几百元的硅胶圈,能修的一定要修,能不换的要坚持使用,进一步减少开支和浪费。
三是加大能源介质的管理力度,千方百计降低消耗。在喷煤系统中,通过调整补气流化用气量,使粉气比由原来的10 kg/m3提高到目前的30 kg/m3,降低氮气流量400 m3/h。在干除尘系统,通过把布袋反吹压差由原来的3kpa调整为5 kpa来降低反吹次数,并以手动反吹代替自动反吹,将反吹次数降低三分之一,氮气用量明显降低。炉顶摄像、雷达探尺等仪表吹扫的氮气压力进行了调整,通过降低供气压力,减少氮气用量。近期通过以上工艺技术攻关,使该厂氮气用量由原来的7000 m3/小时,降低至6100 m3/小时,不但节约大量的氮气费用,同时缓解了公司氮气紧张局面。