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马钢的节水之路 (2006-07-04)

发布时间:2007-12-04 作者: 来源: 浏览:1212
  记得,全国人大常委会委员长吴邦国在马钢视察时,曾关切地询问,马钢水循环利用率达到了多少?当马钢集团公司总经理、股份公司董事长顾建国回答说,超过了94%时,吴邦国委员长非常满意。   马钢,一个濒临长江,取水便利的钢铁企业如此重视水资源管理工作,可能会出乎外界一些人的预料;当然,他们也不曾想到,为走出一条节水之路,马钢也付出了艰苦的努力。 (一)   2002年8月发布的《全国节水规划纲要》,明确制定了“节约与开源并重,节流优先,治污为本”的用水原则。同年12月,我国发布的《取水定额(钢铁联合企业)》的国家标准中,生产规模为400万t/a的普通钢厂吨钢取水定额指标仅为≤12m3。国家发展和改革委员会也提出:我国将通过法律和经济手段来严格限制高耗水、高污染和浪费严重的产业盲目发展,完善重点用水行业取水定额标准,同时提出钢铁企业的发展规划中取水量应低于6m3/t钢的标准。随着国家对节水工作重视,充分发挥市场机制和价格杠杆在水资源配置、水需求调节和水污染防治等方面的作用,水资源价格的上调基本已成定局。水资源短缺已成为制约我国经济和社会可持续发展的突出问题,客观上要求企业必须重视节水工作,这不仅是企业生存和发展需要,也是建设环境友好型企业,实现可持续发展的必然选择。   由于马钢位于长江之滨,水资源相对丰富,且内部水价过低,导致生产工序节约用水意识淡薄,一度时期,马钢吨钢耗新水曾高达70 m3/t,至2001年时,吨钢耗新水为39m3/t,循环率仅有76%,同期国内钢铁全行业平均水平为18m3/t,差距较大。 (二)   痛定思痛,要想不被淘汰,只有迎头赶上。   知耻而后勇。马钢定下决心:企业要生存、发展,必须最大限度地提高水资源利用效率,走一条水资源消耗低、污染排放少、经济效益好的全面协调可持续的发展道路,并通过重视节水管理与技术进步,提高用水效率和效益,促进水资源的可持续利用。   为此,马钢建立了精干高效的组织机构,由公司副总挂帅、各相关部门和生产单位组成的水资源管理领导小组,对节水型马钢建设统一领导、分类指导、有序实施,有力推动了马钢节水工作。进一步完善了水资源管理制度,适时制定并下发《马钢股份公司节约用水管理办法》,并结合公司“三标”体系管理,将《马钢股份公司节约用水管理办法》作为指定作业文件,将吨钢耗新水作为公司重要环境因素,使公司节水工作与标准化管理结合起来,有利于推动节水工作的开展。   建立完善计量检测体系是企业节能降耗的重要手段。马钢还以计量管理为突破口,理顺管理思路。   从2005年起,全公司范围内实施“定额收费、超耗加价”,共有57家单位次被扣成本,考核金额达250多万元。从考核情况统计分析:被扣成本单位逐月下降,考核金额也基本逐月下降。通过强化管理,实施冷却水循环工程,推行“定额收费、超耗加价”管理办法,2005年公司吨钢耗新水量逐月下降,12月达到8.98m3,全年综合达到11.0m3,与2004年相比,吨钢耗新水下降9.3m3,节约新水近90万m3,实现了增产不增水,达到了国家2005年清洁生产目标。   建立动力能源监察制度,是马钢加强水资源管理的另一个重要手段。近年来,马钢建立动力能源监察制度,鼓励供用水单位通过建立管网巡查制度,对所辖的供用水设备、设施以及管网进行定期监测与维修;建立节能动态检查制度,每月对相关设备、系统进行动态检查,发现问题及时处理并反馈公司,严防泄漏和长流水等浪费现象发生。   在推进水资源管理的过程中, 为了全面掌握公司水系统的供水、用水情况,马钢组织开展了全公司水资源情况调查,对各单位生产用水种类、水质要求,有无直流供水系统进行了详细排查,对全公司供水、用水、排水现状、存在问题及改造措施进行了剖析、总结,形成了《股份公司水资源利用现状调查报告》,提出了提高水循环利用效率,降低吨钢耗新水的近期对策和远期措施,对今后降低公司新水消耗有规划指导作用。 (三)   以项目管理为重点,全面推进节水项目实施是马钢实现节水目标的重要一笔。   2001年,股份公司水资源综合利用项目被国家列为重点技术改造项目,项目概算总投资1.5353亿元。国家批复:该项目实施完毕,2005年马钢吨钢耗新水要小于13m3。根据股份公司水资源利用现状,按照综合考虑、分步实施的原则,该工程一次总体规划,结合各个单项工程分步实施。项目主要分布及构成如下:一铁总厂区域220万吨规模技术改造工程高炉冷却水循环系统;二厂区循环水系统;制氧机循环供水系统;二铁总厂区域循环系统;三钢轧总厂区域转炉设备冷却循环系统;车轮公司循环水处理系统;二钢轧总厂集中水处理系统;焦化循环水系统工程;三厂区等管网系统优化工程等。   ??对一铁总厂铁一区、煤焦化公司直流供水系统进行改造,新建与工艺能力相适应的、符合用水要求的循环水系统。   ??改三钢轧总厂区域转炉设备冷却水开放式循环为闭路循环。   ??热轧、中板、高线、轮箍等生产工序,产能均有增加,对原有配套水系统进行适当改造完善。   ??新建和改造生产工艺的同时,配套建设或扩建与之相匹配的、完善的、技术先进可靠的相关水系统和设施。一钢轧热轧CSP、1700冷轧、二钢轧高线及棒材等循环冷却工程相继建成投产。   ??对埋地供水管网检漏修复和更换。采取措施对管网进行适时检漏,先后对三厂区、二铁总厂区域、二厂区等年久失修的管道进行更换,有效控制管网漏损率。   2005年,在一系列水资源项目投产运行并发挥积极作用的基础上,对一些直流供水系统进行改造。   马钢近年来大力推广工业节水新技术、新工艺、新设备,下大力气改造落后的生产工艺和设备,积极推行清洁生产,积极采用少用水和不用水的生产工艺。   在水质管理上,马钢实施水质治理战略,把废水回用末端治理转移到首端,努力改善原水水质,竭力提高冷却循环水的浓缩倍数,有单纯的“水量型节水”,转向“水量+水质型节水”,最终实施“零”排放。公司通过严格执行节约用水管理办法,进一步强化了水质管理。   一份耕耘,一份收获。近年来,马钢通过加强基础管理与用水分析;制订节水计划;强化计量管理;推行用水定额考核办法;推进水资源综合利用项目全面实施,进一步提高用水效率,实现了马钢水资源管理跨越式发展。吨钢耗新水由2001年的39m3/t降低到2005年的11.0m3/t,工业水循环率由78.6%提高到94%。实现了马钢水资源项目实施后国家提出的要求。按吨钢耗新水环比计算,四年共节约新水5.23亿吨,节约取水等各项费用7323.4万元,2005年通过申报的二铁总厂2号高炉间冷循环再生水系统等9个项目,获得了国家4000万元的减免税。同时马钢年废水排放量由2002年的10875万吨降至2005年的6934万吨。环境效益、社会经济效益显著,为马鞍山市获得“国家卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家环保模范城市”作出了重大贡献。   然而,与国内先进企业相比,马钢吨钢耗新水量还有较大差距,面对现实,我们还要继续加大节水力度,坚持“节约与开源并重,节流优先,治污为本”的用水原则,按照减量化(Re?鄄duce)、再利用(Reuse)和再循环(Recycle)的3R原则,强化水资源管理,优化水处理设施,继续实行“定额考核,超耗加价”的管理办法,加大考核力度,快速推进节水工程项目实施,在适当时机实施废水处理回用工程,使马钢节水发挥更大的经济效益,环境效益和社会效益。   同时,还要在员工中开展节水教育,树立职工“节水就是节能、节水就是环保、节水就是竞争力”的节水观念。倡导树立正确的资源意识、节约意识和环保意识,使全体职工转变落后的用水观念和用水习惯,把建设节水型马钢变成广大干部群众共同的自觉行动。
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