锦石化节能降耗创效3140万
发布时间:2008-01-16
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2007年,锦州石化公司完成节能节水措施30项,实现每小时节汽22吨、节电405度、节油0.6吨、节新水411吨、节循环水410吨、节软化水10.8吨,节能节水效益折标油13200吨,创经济效益3140万元,走出了一条以资源效率为中心,推进企业走内涵式发展的道路。
该公司以创建节能节水型企业为目标,节能节水工作收到实效。在对新水、循环水、软化水、蒸汽、电、燃料消耗工艺流程、消耗量、计量点、能源等级、管径大小、用后去向、回收利用等情况进行普查的基础上,制定节能节水计划,按照水、电、汽、油分类,分解落实到公司所属20个车间53套装置。建立起能源计量检测点1109个,并配备相应的计量仪表。对能源计量器具台账采用计算机动态管理,定期编制和下发能源计量仪表检定或校准计划,使能源计量仪表完好率达到98%,周检率达到100%,计量率达到100%。对两套蒸馏装置常压炉、减压炉、焦化炉、重整501重沸炉、常压塔底泵、蒸汽系统管网疏水器等进行监测标定,机动部门还针对重点耗能设备加热炉,购置专门的加热炉效率分析仪,定期对加热炉及油电站锅炉进行现场监测分析,有效提高了加热炉、油电站锅炉工作效率。
针对地下水管网超期运行、系统老化的情况,将降低水耗作为重点,建立起完善的凝结水回收系统,实现了水资源的循环利用。通过对化工污水回用设施实施改造,实现每小时多补中水100至150吨到循环水厂,大幅减少了新水消耗。优化炼油污水回用装置生产运行,每年可减少外排污水500余万吨,生产一级优质除盐水336万吨,节约新水336万吨,创效近千万元。通过对地下水管网进行漏点勘查,修补20处漏水点。为使耗能设备始终处于最佳运行状态,该公司对一套蒸馏装置换热系统进行技改优化,使装置换热终温由285摄氏度提高到295摄氏度,减少了常压炉的燃料消耗,降低了加工成本。